河南油田采油二厂通过开展长停井层潜力大调查,摸清长停井层剩余油潜力,对稠油热采长期关停井层潜力进行复查,优化实施采用制氮机产氮气注入技术,恢复生产。2013年对稠油热采长停井层共复产143口,累计增油1.8万吨,恢复动用地质储量104.8万吨,提高采收率1.7个百分点。
采油二厂稠油油藏具有“浅、薄、稠、松、散、小”等特点,属低品位油藏,开发难度大。自1987年投入工业开采后,经过26年的技术创新、管理创新,目前已成为年产60多万吨的中型采油厂。然而,随着开发时间的延长,部分油井生产能力下降,到2010年关停井占总井数的四分之一。
该厂根据稠油中后期开发的需要,把氮气技术逐步应用到稠油热采井开发领域,应用规模逐步扩大,并见到了良好的效果。技术人员总结过去氮气技术成熟经验,对热采区块长期关停井层潜力进行复查,恢复生产,寻找产量增长点,提高老油田储量动用程度和资源利用率。
该厂技术人员根据长停井层油藏条件、采出状况、关停时间,研究认为热采长停井层有平剖面动用不均型、边水淹型及剩余油富集型三种潜力类型。在挖潜时,因井制宜,优化氮气注入技术,采取分采、重新优化射孔井段等方式,充分挖掘了油层潜力,提高措施效果。
截至目前,该厂共对稠油热采332口井长停井层再挖潜利用,累计增油7.5万吨,恢复地质储量316.6万吨,提高采收率2.4个百分点。
制氮机对稠油热采长停井层复产的研究和规模应用,为下步老油田的二次吞吐开发指明了方向。
采油二厂稠油油藏具有“浅、薄、稠、松、散、小”等特点,属低品位油藏,开发难度大。自1987年投入工业开采后,经过26年的技术创新、管理创新,目前已成为年产60多万吨的中型采油厂。然而,随着开发时间的延长,部分油井生产能力下降,到2010年关停井占总井数的四分之一。
该厂根据稠油中后期开发的需要,把氮气技术逐步应用到稠油热采井开发领域,应用规模逐步扩大,并见到了良好的效果。技术人员总结过去氮气技术成熟经验,对热采区块长期关停井层潜力进行复查,恢复生产,寻找产量增长点,提高老油田储量动用程度和资源利用率。
该厂技术人员根据长停井层油藏条件、采出状况、关停时间,研究认为热采长停井层有平剖面动用不均型、边水淹型及剩余油富集型三种潜力类型。在挖潜时,因井制宜,优化氮气注入技术,采取分采、重新优化射孔井段等方式,充分挖掘了油层潜力,提高措施效果。
截至目前,该厂共对稠油热采332口井长停井层再挖潜利用,累计增油7.5万吨,恢复地质储量316.6万吨,提高采收率2.4个百分点。
制氮机对稠油热采长停井层复产的研究和规模应用,为下步老油田的二次吞吐开发指明了方向。